RESUMEN
- Las cribas secas inclinadas gemelas de 8×20, 282-VS1 y 282-VS2, funcionaron en las mismas condiciones, pero solo la 282-VS1 sufrió salidas de paneles (expulsiones de paneles), lo que motivó una evaluación del rendimiento.
- PRO ANALYSIS Las pruebas demostraron que el 282-VS1 funcionaba a 929 RPM, muy cerca de una frecuencia crítica de 973 RPM, lo que creaba una condición de desequilibrio detectable solo mediante el análisis de vibraciones.
- El 282-VS2 sirvió como control, funcionando a 919 RPM con una frecuencia crítica distante a 1039 RPM, lo que confirmó que la superposición de frecuencias, y no problemas estructurales, era la causa de la inestabilidad del VS1.
- Ambas máquinas mostraron lecturas normales en cuanto a la estructura y la deflexión de las placas laterales, lo que descartó daños mecánicos.
- A motor cambio de polea ajustó la velocidad del 282-VS1 alejándola de su frecuencia crítica, y el ANÁLISIS PROFESIONAL posterior lo confirmó. movimiento estable y eliminación de las condiciones que provocaban la expulsión de los paneles.
Cuando la resonancia oculta imita un fallo mecánico
En muchas operaciones de agregación, los problemas de rendimiento de las cribas, como la salida de paneles, el desplazamiento desigual o el movimiento inconsistente, suelen considerarse problemas mecánicos. Sin embargo, una de las causas de inestabilidad más ignoradas es la superposición de frecuencias críticas, en la que la velocidad de funcionamiento de una criba se acerca demasiado a una de sus frecuencias naturales.
Este tipo de resonancia no siempre produce signos evidentes. Una máquina puede parecer completamente normal durante la producción, pero los cambios sutiles en la vibración pueden afectar la retención de los paneles. Estos cambios ocultos en el movimiento pueden contribuir directamente a expulsiones inesperadas de los paneles, incluso cuando la pantalla parece estar en buen estado mecánico.
Este caso pone de relieve cómo la resonancia provocó un problema de retención del panel en una máquina, mientras que su gemela, que funcionaba a unas pocas RPM menos, funcionó a la perfección.
El reto: una pantalla doble con expulsiones de paneles, una que funciona sin problemas
La planta operaba dos cribas secas inclinadas gemelas de 8×20.282-VS1 y 282-VS2—en condiciones de alimentación similares y con la misma configuración de cubierta. Sin embargo, Solo el modelo 282-VS1 presentaba paneles que se salían..
Para los operadores, ambas máquinas parecían funcionar con normalidad. No había signos visibles de torsión, vibración excesiva o fatiga mecánica. Ambas pantallas compartían estructuras, largueros y diseños de medios comparables, por lo que no había ninguna razón obvia que explicara la diferencia en su comportamiento.
Aún así, los paneles siguen saliéndose en 282-VS1 indicó que algo más profundo estaba afectando a la estabilidad de su movimiento, mientras que 282-VS2 siguió funcionando de manera confiable sin ningún problema de retención.
La planta necesitaba comprender por qué dos máquinas idénticas producían resultados tan diferentes.

Experimentando expulsiones de paneles

Operaciones estables
El avance diagnóstico: las pruebas de movimiento revelan una diferencia crítica entre los gemelos
Sin signos visibles de problemas estructurales y con ambas pantallas en buen estado mecánico, un Diagnóstico PRO ANALYSIS Se llevó a cabo una evaluación para comprender qué estaba provocando la inestabilidad del panel en el 282-VS1. La evaluación incluyó mediciones de la órbita, comprobaciones de la deflexión de la placa lateral, análisis de la deflexión estructural y, lo más importante,prueba de golpe de frecuencia crítica.
Hallazgos de órbita
- 282-VS1 mostró un patrón orbital desequilibrado, con un desplazamiento desigual entre los lados izquierdo y derecho. Este desequilibrio era sutil y no visible a simple vista, pero claro en los datos registrados.
- El 282-VS2 produjo una órbita elíptica limpia y centrada, lo que indica un movimiento equilibrado y estable.
Resultados críticos de frecuencia
282-VS1 (la pantalla del problema)
- Velocidad de funcionamiento: 929 RPM
- Frecuencia crítica: 973 RPM
- Separación de solo 44 RPM, colocando la máquina peligrosamente cerca de la resonancia.
- Resultado: Funcionamiento demasiado cercano a la resonancia, lo que provoca una sutil inestabilidad en el movimiento.
282-VS2 (la pantalla de control saludable)
- Velocidad de funcionamiento: 919 RPM
- Frecuencia crítica: 1039 RPM
- Separación de 120 RPM, creando un amplio y seguro amortiguador contra la resonancia.
- Resultado: separación ideal de la resonancia, rendimiento estable de conducción.
Deflexión estructural y de la placa lateral
Ambas pantallas mostraron lecturas de deflexión competentes, lo que confirmó:
- Sin debilidad estructural
- Sin inestabilidad de la placa lateral
- No hay daños mecánicos que contribuyan al problema.
Perspectiva innovadora
El comportamiento vibratorio contrastante hizo que la causa raíz fuera inequívoca:
La proximidad de la frecuencia crítica, y no problemas estructurales, estaba desestabilizando el 282-VS1. y contribuyendo a que los paneles salgan disparados.
La solución: ajustar la velocidad de funcionamiento mediante un cambio de polea.
Una vez confirmada la resonancia como causa de la inestabilidad del movimiento, la operación implementó un motor cambio de polea para proporcionar al 282-VS1 una separación adicional de su frecuencia crítica.
¿Qué es un cambio de polea?
Una polea es una polea utilizada en el sistema de transmisión para transferir la potencia del motor a la criba vibratoria. La relación entre la polea del motor (polea motriz) y la polea del eje de la criba (polea impulsada) determina la velocidad de funcionamiento de la criba.
En muchas aplicaciones, los ajustes de velocidad se realizan cambiando el polea motriz, no la polea de la pantalla. Las poleas del motor son más pequeñas, más fáciles de conseguir y menos costosas de cambiar, lo que las convierte en el punto de ajuste preferido en el campo.
Debido a que el cambio de polea se realiza en el lado del conductor del sistema:
- Instalación de un Una polea motriz más grande aumenta la velocidad de la pantalla.
- Instalación de un Una polea motriz más pequeña reduce la velocidad de la pantalla.
Al ajustar la polea del motor en el modelo 282-VS1, la velocidad de funcionamiento se redujo de 929 RPM a 855 RPM, lo que creó un margen de seguridad con respecto a la frecuencia crítica de 973 RPM y eliminó la condición de resonancia que desestabilizaba la máquina.


Los resultados: movimiento equilibrado, sin expulsiones de paneles y menor carga de mantenimiento.
Un seguimiento Diagnóstico PRO ANALYSIS confirmó que el ajuste de la polea resolvió el problema con éxito. Al alejar la velocidad de funcionamiento del 282-VS1 de su frecuencia crítica, el perfil de movimiento de la máquina volvió a ofrecer un rendimiento estable y predecible.
Los resultados principales incluyeron:
- Patrones orbitales elípticos limpios y equilibrados., que coinciden con los de 282-VS2
- Incluso el desplazamiento de izquierda a derecha, sin signos de amplificación inducida por resonancia
- Eliminación completa de la inestabilidad que antes provocaba que los paneles se salieran.
- Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento., ya que los operadores ya no tenían que reajustar o reemplazar los paneles sueltos.
- Menos recursos dedicados al mantenimiento reactivo., lo que permite al equipo centrarse en tareas proactivas.
- Rendimiento constante entre las dos pantallas, restaurando la fiabilidad y la confianza en el circuito.
Al resolver el problema de resonancia en su origen, la planta recuperó la estabilidad operativa sin necesidad de reparaciones estructurales, sustitución de componentes ni inversiones de capital adicionales, lo que demuestra cómo un ajuste preciso de la velocidad puede resolver problemas que, de otro modo, pasarían desapercibidos durante el funcionamiento rutinario.

Por qué funcionó
La inestabilidad se originó porque el 282-VS1 funcionaba demasiado cerca de una de sus frecuencias naturales, lo que amplificó el comportamiento de la carrera de manera sutil y redujo la retención del panel. Estos cambios no eran perceptibles a simple vista, pero tenían un impacto directo en la seguridad con la que los paneles se asentaban durante el funcionamiento.
Al reducir la velocidad de funcionamiento mediante un cambio de polea:
- La pantalla se alejó de forma segura de la resonancia.
- La amplificación armónica desapareció.
- El movimiento volvió a patrones centrados y equilibrados.
- Desplazamiento igualado
- Las condiciones que provocaban que los paneles se salieran se corrigieron por completo.
Este es un claro ejemplo de cómo los diagnósticos basados en datos revelan causas fundamentales que son invisibles durante el funcionamiento rutinario.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se salen los paneles de la pantalla aunque la máquina parece funcionar con normalidad?
Los paneles que se salen suelen deberse a una sutil inestabilidad del movimiento que no es visible durante el funcionamiento rutinario. Cuando una criba vibratoria funciona demasiado cerca de una frecuencia crítica, la resonancia puede alterar el comportamiento de la carrera lo suficiente como para afectar a la seguridad con la que los paneles se asientan y se mantienen en su sitio, incluso si la máquina parece equilibrada a simple vista.
Con el tiempo, operar cerca de una frecuencia crítica también puede contribuir a la fatiga de componentes estructurales como travesaños, soportes diagonales y largueros. Esta flexibilidad localizada puede crear un movimiento errático en los puntos de fijación, lo que agrava aún más los problemas de retención de los paneles.
